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青岛凤凰:以流程再造破解企业发展瓶颈最近两年,国内外部经济形势日趋复杂多变。一方面,在全球经济一体化大背景下,金融危机的后续影响依然存在,欧债危机持续蔓延,国际大宗商品价格跌宕起伏,世界经济陷入低迷期,市场需求不断萎缩,中国出口贸易遭遇下滑。 针对轧底色品种,采用印前轧底工艺,在打卷工序一次完成,缩短工艺流程,降低能源消耗; 升级改造2#平洗机,增加一节皂煮蒸箱与5个水洗槽,实现满底色特殊品种一次下机; 在上浆工序,采用泡沫整理技术,在提高运行效率的同时,又可降低约70~80%烘筒耗气。 四、实施生产流程再造取得的成果 实施生产流程再造一年来,公司通过设备升级改造,采用新工艺、新技术、强化基础管理,流程再造的优势逐渐显现,产品质量得到实质性突破提升,整体生产运行效率得到提高,能源、资源消耗显著降低,而且对整个生产组织的物流管理、现场管理、环境改善、设备保养维护也产生了重要影响。 1、质量实现突破性提升。蜡染工段由单元机实现联合机,专线生产,连续下机,同一花版杜绝混车生产,另码率下降了20%,长期无法解决的蜡染折子疵点基本得到杜绝,印度兰、纳夫妥、靛兰等主体颜色得到统一和稳定。流程改造后,蜡染工段占整个生产疵布总量的比重,由之前的25%降低至18%左右。在印花工段,由于设备升级与员工技能的提高,印制精准度有了明显改善,作为历来占印花工段疵点第一位的花歪、花斜数量降低了30%,印花工段占整个生产疵布总量的比重由原来的60%降低至50%左右。生产整体产品质量由原来88%左右提升到91%,实现了多年来突破式的提升。按照凤凰年产量7000万米计算,可减少疵布量约200万米,因质量提高可为企业产生直接经济效益400万元。同时,产品质量的提升,也从实质上体现了调结构、转方式的内涵。 2、运行效率显著提升。工艺设备重新规划布置后,虽然总体数量得到削减,但生产整体效率却得到得明显提高。蜡染工段染色机改造后平均效率提高近一倍。精减后的印花机,由于车速提升,效率提高近40%。染整工段蜡染、印花两大关键工序运行效率的提升,整个生产运行效率较流程改造前提高了10%。 3、成本消耗明显降低。运行效率的提升,导致生产成本直接降低。水、电、汽以及万元产值综合能耗持续降低,大大低于企业制定的考核指标,尤其是蒸汽方面,由于加强管理、采用后整理泡沫技术与节能疏水器,百米单耗由原来0.37吉焦,持续降低至0.21吉焦左右,达到企业用汽最好水平。在蜡染工段采用集中化料,从管理上减少了浪费,提高了资源利用率,印度兰IBN万米单耗降低了9.5%;靛兰万米单耗降低幅度达到16.7%。 4、劳动用工得到降低。由单元机改造为联合机,按照生产线连续运行下机,减少原来工序间的进、出布用工;淘汰落后产能,装备升级改造,提升劳动效率,在减少用工的同时,提高了企业优化人力资源的选择性,促进了岗位竞争。通过实施流程再造,整个生产组织减少用工87人,年可降低用工成本近300多万元. 责编:罗信 微信扫一扫实时了解行业动态 微信扫一扫分享本文给好友 著作权声明:kaiyun体育官方人口
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