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青岛凤凰:以流程再造破解企业发展瓶颈最近两年,国内外部经济形势日趋复杂多变。一方面,在全球经济一体化大背景下,金融危机的后续影响依然存在,欧债危机持续蔓延,国际大宗商品价格跌宕起伏,世界经济陷入低迷期,市场需求不断萎缩,中国出口贸易遭遇下滑。 实施流程再造,打破原有设备布局的块块管理,按生产工艺流程实行条条管理,将原来的单元机改造为联合机,碱洗下机直接打卷。新流程打破了传统方式和生产组织,必须以新的更精细的工艺条件,更精确的流水节拍,更精准的供需平衡。公司在化料工序,改变原来各机台独立化料各自使用的分散管理方式,采用“染料厨房”管理理念,集中化料,统一分配。企业通过改造、升级装备水平、应用企业自主研发的热水退蜡节能成果、不断调整改进工艺、解决改造中遇到的新问题。其中,染色设备由于烘干效率低,成为流程再造制约机台,经过工程技术人员攻关最终予以解决,从而取得蜡染工段流程再造工程的成功。改造后的联合机有着显著优势: 工艺流程缩短。应用企业自主研发的热水退蜡技术,取消原绳洗工序,直接在碱洗机台完成物理退蜡、化学退蜡与打卷,工艺流程短,另码产生少、劳动强度低。 通过升级染色烘房,提高染色效率,解决印蜡车速高与染色车速低的问题,实现无缝连接,杜绝蜡折质量疵点; 采用“染料厨房”,实现集中化料,统一分配,不仅有效解决了同一花版混车生产的弊端,而且杜绝了因分散化料导致的色差,保障了质量的统一与稳定; 联合机同步运行,连续下机,整卷进布及整卷出布,减少进、出布劳动用工,减少工序间在制品存量,降低劳动强度,加快物流速度; 利于提高管理人员全线意识与员工的岗位技能意识,利于现场管理。 (二)提高印花机运行质量与效率,沟汰落后设备 蜡染产品,以二次印花品种为主,对花精确性要求较高。公司原有印花机分布于两个车间,其中有2台为上世纪70年代设备,整体效率不高,成为瓶颈工序。影响效率的主要原因在于设备配备,其次在于机台操作技能。依靠增加设备扩大产能,已不符合节能减排的形势要求,而且要增加劳动用工。对此,在落实流程改造的整体方案中,公司逆向思维,化繁为简拆除3台低效率印花机,以提高设备运行效率破解产量瓶颈的决定。与此同时,集中资金对关键设备进行整治,升级改造烘房,提高烘干效率;对影响印制精准度的操作设备、关键部件进行更新、升级,加大日常维修保养力度,加强员工的技能培训。 实践证明,通过以上措施,非但未影响下机产量与质量,反而取得了事半功倍的效果。由于烘房温度提升,印花机平均车速得到明显提高,改造后工段整体效率反较之前8台印花机提高了40%;对操作设备、关键部件的更新、升级,提高了印花的精准度;而设备削减后,对原有操作员工重新择优上机,又激发了员工主动学习掌握操作技能的动力。 (三)更新染整装备,应用新工艺、新技术 染整工段是企业耗能最大的工序,即要承担二次印花打卷,还要承担印花后的蒸化、水洗、拉幅上浆等后期整理。企业在前期设备规划改造中,因设备配备参差不齐,影响工段整体运行效率。在拉幅上浆工序,7台设备中有5台是70~80年代设备,运行效率低,耗能大;在平洗工序,因品种差异,部分满底色品种需水洗两遍下机,导致重复生产,能源浪费。对此,按照流程再造规划,公司针对工序情况分别采取有效措施,以提高工段整体运行效率: 淘汰3台落后拉幅机,更新2台新型拉幅机。新装拉幅机平均车速达到80米/分以上,效率较原车提高35%; 责编:罗信 微信扫一扫实时了解行业动态 微信扫一扫分享本文给好友 著作权声明:kaiyun体育官方人口
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